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110kV变电站电容器故障分析及处理

2016年1月1日 · 4 月 2 日,接地故障发生后,B 相电容器接地与 10 kV 消弧线圈构成补偿回路 ;B 相电容器两端 电压 = (j/toC ) X (, 一, ) 与 A 、c 相 电容器两端 电 压 U = U = (j/wC) ×, 相差较大 (, 为电容器 额定电流,, .为消弧线圈补偿 电流 ),立即引起 电 容器不平衡电压保护动作,断路器跳闸后接地消失。 接地消失、保 护 自动复位后,AVQC ( 自动 电 压无功控制)

一起电容器故障分析及电容器组设备管理

2014年1月4日 · 在空载运行约30 min 情况下,#2 电容器组一直运行 正常,当电容器开关柜分闸时电容器损坏。首先是故障发 生的时间点是在装置分闸时,如果断路器能实现可信赖分 闸,那么电容器组就与系统隔离开了,此时电容器只有电

电容器组不平衡电压保护动作原因分析 张清妍--中国期刊

2020年4月21日 · 依三相星形连接且中性点不接地运行方式的电容器组为例,由于长时间运行、制造工艺不佳、绝缘材质较差、受潮等原因,电容器组中的某只电容器或者某几只电容器会发生电容量增大或者减小的问题,此时电容器组的三相臂容抗将发生变化。

电力电容器组不平衡电压保护动作原因分析及故障诊断_百度文库

10kV电容器的差压保护接线如图2所示,C1、C2分别为单相电容器组的上、下节电容;L为电容器组的电抗器;n为放电线圈的变比;Um为系统一次电压;Ucy为单相电容器的差压二次值。

电容器组不平衡电压保护动作原因分析

10kV 2#电容器组不平衡电压保护动作跳闸原因为该电容器组C相放电线圈内部绕组故障引起的三相开口三角电压不平衡,最高终导致跳闸。 在故障原因分析中,试验人员从不平衡电压保护动作原理入手,对涉及到的相关一次设备依次进行诊断性试验,通过试验数据

电容器电压组2断路正极短路故障分析与处理

针对"电容器电压组2断路正极短路"这一故障情况,可以从以下几个方面进行分析与处理: 1. 故障原因分析:首先需要明确导致电容器电压组2断路正极短路的具体原因。

电容器组不平衡保护动作原因分析

2014年1月13日 · 当电容器内部故障, 使电容装置的任一个电容器发生击穿或熔断器熔断时, 引起的过电压及过电流幅值一般都不大, 不会引起电压保护和电流保护动作跳闸, 但是引起的电压变化会使电容器组某一串联段上电容器的运行电压超过 1.1倍的额定电压, 而超过 1.1倍

电力电容器常见故障分析及预防研究

为预防和控制电容器故障发生,电力系统操作人员应严格按操作规程操作电容器:①电容器停送电时,电容器组应遵循"先断后合"的操作原则,负载出线应按"先合后断"的操作顺序,严禁违规操作;②电容器恢复运行时,必须确保电容器放电时间,待电容器组

电力电容器组不平衡电压保护动作原因分析及故障诊断

2018年6月10日 · 从表 1 中可以看出,电力电容器组不平衡电压保护动作占总故障次数的 84%,已经严重影响到了电容器组的安全方位稳定运行,亟需探索其产生原因并提出解决方案。

一起 10kV 电容器组故障原因分析及计算

2023年10月27日 · 摘要:电容器组具有容量大、单元数量多、电压等级高等特点,采用并联电抗器组可以进行线路的无功功率补偿, 而采用串联电容器补偿技术是提高输变电网稳定极限以及经济性的有效手段之一。